作为世界首家引进并应用焦炉煤气制天然气技术的企业,山东能源新矿集团恒坤化工一直在推进核心技术的本地化改造,使这一先进技术更能适应现有的生产条件,而两项关键的LNG系统优化改造项目就是其中重要一环。
LNG生产系统在分离提纯甲烷过程中,由于焦炉煤气成分波动较大,容易造成二氧化碳在深冷过程中形成干冰颗粒,堵塞系统影响生产。“我们厂的焦炉煤气不是很稳定,氧含量相对较高,导致煤裂解过程中生成的二氧化碳含量偏高,影响LNG的正常生产。”技术人员解释说。针对这种情况,公司在分析研究的基础上,决定增加脱碳装置,进一步降低二氧化碳含量,并对深冷液化驰放气系统进行优化改进,减少甲烷外排,成功将氢气转化为甲烷,确保了系统的长期稳定运行。
“通过实施脱氢塔富氢气回收技术的项目改造,现在每天可以增加LNG产量16吨,去年我们通过这项改造,增加了3300多吨的产量,创造了1300多万元的经济效益。”这个公司的LNG车间负责人说道。