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浙江漓铁集团有限公司漓渚铁矿
来源:中国矿业网  日期:2017-06-01  浏览量:1131  文字:【 】【加粗】【高亮】【还原
  浙江漓铁集团有限公司漓渚铁矿为浙江省黑色金属矿采选规模最大企业。漓渚铁矿是第二批国家级绿色矿山试点单位,通过科技创新、管理创新等绿色发展,重新焕发了新的生机和活力,已形成采矿、选矿、粗精粉加工、氧化球团制造、铁路运输等产业链。
  一、资源节约与综合利用
  漓渚铁矿是一家中型规模的矽卡岩型贫磁铁矿,地质品位仅30%左右。采矿采用竖井平硐开拓、无底柱分段崩落采矿方法,选矿工艺采用湿式磁选法。采矿能力110万吨/年左右,选矿处理能力150万吨(含外购矿40万吨),年产精矿75万吨。
  为了充分利用贫矿资源,在低品位矿石利用上做了大量的工作,用截止品位指标去指导生产实践。如今,截止品位已从18%降低到15%,相应出矿品位从07年度的23.8%降至2014年度的23.2%,这在全国同类矿山企业少见的。近三年,开采利用了全铁品位20%以下的极贫矿30.67万吨。
  漓铁在资源利用方面,积极探索,充分利用国内、国外两种资源,科学研究配矿理论。首先,在原矿回采过程中,根据各矿块的矿石性质、可选性和有害元素含量等情况,通过预测,合理搭配出矿,使自产精矿品位达到60%。其次,利用外购矿粉与本矿自产矿粉搭配制造球团矿。
  二、技术创新
  漓渚铁矿是一个老企业,陈旧设备多,生产工艺并不先进,这严重制约着企业的生产效率。近年来,公司根据“创新与适用”的原则,通过优化和改进生产工艺,引进适用先进设备、改造淘汰陈旧设备,持续加大了对采、选、制球三大工艺的技术改造,降低了工人的劳动强度,提高了矿石回采率和选矿回收率,提升了产品质量,有力地提高了生产效率,实现了矿山的安全高效生产,12年、13年和14年的原矿产量分别达108.35万吨、109.51万吨和106.85万吨,均超计划完成。
  1、采掘工程:①调整了采场结构参数调整。将大采场五中段采场结构参数从10×10米扩大至12.5×12.5米,减少采准工程量,提高了采矿强度。②采掘工艺采用电铲。淘汰了气动装运机(简称T4G)和风动装岩机,出矿使用了电动铲运机(1.5m3)7台,每台电铲月产量可达12000吨以上,采出吨原矿电耗由原来的5.0千瓦时降为1.3千瓦时,大大提高了采装作业效率。如今,掘进出渣也采用了1m3电铲。③溜井施工使用天井钻机。④实施了“东矿357采场盲矿体安全开采技术攻关”项目。⑤完成“东矿区难采低品位铁矿资源回收利用”和“西矿低品位矿回收利用”两项目,回收铁矿资源13.88万吨(详见重点工程实施情况说明)。
  2、选矿工程:在选矿工艺技术改造上,继较早时期实施了“大块抛废”、“细磨精选”、“尾矿再选”及DCS和电视监控系统等工程后,近年来,主要完成了以下技改工程:①永磁高效磁选机替代传统磁选机工艺。使用马鞍山天工科技有限公司生产的新型磁选机,使总尾矿中的磁性铁含量降至1%以下,精矿产率提高1.5个百分点。②选矿旋流器替代螺旋分级机。处理能力提高5%,年节电27万kwh。③选矿“以破代磨”技改工程。对选破磨流程进行改造,使用辊磨机,去掉高能耗的自磨系统,使选矿工艺进一步优化,至今基本实现达产稳质(待验收),实现了降本增效目的。
  三、环境治理
  1、井下防洪门改造工程:引进湖北省咸宁市中田矿山机械厂生产的新型防洪门(ML型防水闸门),更换了本矿自制的3扇防洪门。该防洪门密封效果好,解决了原内侧人员关门后的逃生问题,提升了井下防洪的保障能力。改造费用44万元。
  2、东矿排水泵房建设项目:东矿-235水平水泵房建设工程是主井延深项目的配套工程,完成了4台水泵及配套电气设施等安装工作,-235水平已形成排水防洪能力。总投入220万元。
  3、兰亭尾矿库治理:2012年,实施了尾矿库主副坝排渗工程,主坝采用弧形顶管自流排渗,副坝采用垂直排渗井和水平顶管排渗。此外,还在库区内预设了尾矿库排渗系统,引导渗水从盲沟排出,从而降低尾矿库浸润线,提高坝体稳定性。

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